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山东防爆电气检测分析化工案例事故问题

2019-08-16

山东防爆电气检测分析上海赛科石油化工有限责任公司“5·12”其他爆炸较大事故的直接原因:2018年5月12日上午,埃金科公司作业人员到达赛科公司公用工程罐区,准备对0201苯罐进行检维修作业。作业开始前,赛科公司罐区外操人员使用手持式气体检测仪,在0201苯罐外人孔处进行测氧测爆工作并记录当时的检测数据(8时47分,测得氧含量20.9,可燃气体0)。


山东防爆电气检测


埃金科公司现场监护、赛科公司现场监护、赛科公司罐区当班值班长在未认真核实测氧测 爆情况,未按照作业许可证所列明的要求,检查作业人员个人防护用品的佩戴以及作业工器具携带的情况下,先后在作业票上签字确认。随后通知赛科公司安保质量部工程师到现场,对许可证控制流程的执行情况进行确认后,埃金科公司作业人员开始进罐作业。


13时15分,埃金科公司8名作业人员继续开展浮箱拆除工作。其中6名作业人员进入0201苯罐内,1名作业人员在罐外传递拆下的浮箱,1名作业人员在罐外进行作业监护。现场另有1名赛科公司外操人员在罐外对作业实施监护。该名外操人员同时负责定时进行测氧测爆工作。作业至15时25分,现场突然发生闪爆。


事故暴露出来的问题:


一是安全风险意识差,安全风险辨识评估管控缺失。没有识别苯的易燃易爆特性和苯罐内的爆炸风险。


二是对承包商管理不到位。上海赛科公司对承包商存在“以包代管”现象。


三是漠视对重大危险源罐区的管理。没有按照有关要求,对危险化学品罐区特殊作业在节假日实施升级管理。


四是特殊作业管理不到位。进罐作业应使用防爆工具,但现场作业人员使用的钢制扳手、电钻等工具均不防爆,受限空间作业中仅在人孔处进行了检测,且没有进行连续监测。


五是现场作业人员野蛮作业。现场发现有拖拽浮箱致其变形破损、 用非防爆工具戳破浮箱导出苯残液等作业痕迹。


六是变更管理缺失。山东防爆电气检测中心分析在事故企业和承包商确认浮盘无修复价值、决定更换时,原施工内容已发生了重大变更,但施工方案却没有进行调整,没有进行新的风险辨识和增加新的风险管控措施。

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